中國慶華寧夏消息(張龍)9月26日,寧夏慶華焦化公司煉焦車間自制脫硫裝置實現72小時連續(xù)穩(wěn)定運行,標志著此項自研裝置從試運行邁入成熟階段,是寧夏慶華集團2025年優(yōu)化完善創(chuàng)新激勵體制機制后的又一成果體現。
脫硫脫硝系統長期以來采用干法脫硫設備,隨著運行時間推移,設備運維及耗材成本偏高的問題日益突出,不僅增加了車間生產運營負擔,更成為制約公司成本效益提升與綠色生產推進的關鍵瓶頸。為破解這一難題,在公司領導的統籌部署與大力支持下,車間迅速啟動技術攻關工作。
8月20日,煉焦車間管理人員李升榮牽頭組建專項研發(fā)小組,成員涵蓋生產技術、設備維修、環(huán)保管理等多崗位骨干力量。團隊全面梳理現有干法脫硫設備的運行數據,結合車間實際生產工況(如煙氣成分、處理量、運行負荷波動等)開展多輪研討,最終制定出“基于現有設備改造與新型結構設計結合”的自制脫硫裝置研發(fā)方案,明確以“降本增效、適配環(huán)保要求”為核心目標。
研發(fā)過程中,維修班承擔核心攻關任務,從裝置主體結構焊接、內部構件組裝到管路連接,均嚴格按照設計方案精準實施,確保裝置密封性、耐腐蝕性等關鍵性能達標。同時,團隊建立“實時監(jiān)測-數據對比-參數優(yōu)化”的閉環(huán)工作機制,持續(xù)跟蹤監(jiān)測裝置試運行期間的煙氣處理效率、輔料消耗量、運行穩(wěn)定性等關鍵指標,累計采集數據50余組。通過與原有干法脫硫設備的運行數據對比分析,先后3次調整裝置頻率、逐步優(yōu)化裝置運行效能。
9月19日煉焦車間自研脫硫裝置研制成功,經過為期7日的調試,自制脫硫裝置在9月26日完成全部性能測試與工況適配調試,實現連續(xù)72小時穩(wěn)定運行,煙氣脫硫效率穩(wěn)定保持在98%以上,各項排放指標均滿足國家超低排放標準。
此次脫硫裝置自研成功,公司為超低排放改造,環(huán)保設備不停車檢修奠定了堅實的基礎,進一步挖掘了效益增長空間。煉焦車間將繼續(xù)以集團公司科技創(chuàng)新工作要求為目標,不斷增強全體職工理論知識和實踐能力,系統提升整體創(chuàng)新能力,為集團公司挖潛增效貢獻更大力量。